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空调压缩机节能实验和改进措施

 空调在家用电器中应该算是耗能大王,它的“心脏”压缩机占整个空调能耗的百分之九十。压缩机自从问世以来,经历了活塞式、旋转式、 ( 大型 ) 涡旋式,以及变频式,而旋转式是家用空调的主流。下面以普通旋转式压缩机、家用空调来进行实验节能。

    压缩机在启动瞬间,由于贮液器 ( 汽液分离器 ) 中有大量液态冷媒,压缩机吸入量是正常运行时的吸入量两倍以上,这就是压机启动电流是正常运行电流 6 倍以上的原因。另外,在有些地方用电高峰期,电网电压降到 180v 左右,启动时的大电流导致电源电压更低,常使压缩机无法启动。为了克服以上两种弊病,本人对一台 KFR-32GW 合资空调的压缩机进行了改动 ( 如附图所示 ) 改动前与改动后的运行参数列如附表所示。 1 .锯开压缩机贮液器,在吸气口上焊上一只控制进气的延时装置,延时时间为 10 秒,也就是压缩机启动后延时 10 秒打开控制装置,以减小启动电流,这样,即使电网电压降到 170V 也能正常启动。 2 .将节流毛细管焊下,用 RF1.5 热力膨胀管代换原毛细管。用一只电磁阀串一段毛细管并在节流装置两端,主要起停机平衡压力、达到快速启动目的。焊下改动部件,抽空,按原机冷媒量加氟,将膨胀阀感温包紧贴回气管固定好,改装膨胀阀阀芯、细调阀芯螺丝,使运行压力 ( 低压 ) 为 0.5MPa 即可。


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